3 实际运行效果
3.1生化池接种、驯化
为缩短培养、驯化时间,接种污泥采用附近凤凰纸业厂的生化污泥(含水率99.6%),投加于水解酸化池为5m3,氧化沟9m3(受运输等问题限制)。开始培养时,氧化沟内放1/4白水、3/4清水进行闷曝,并投加面粉50kg/d,换水30t/d。当污泥沉降比(SV)持续3d为3%时,逐渐增加换水量,并按BOD5∶N∶P=100∶5∶1的比例投加尿素和磷肥营养物。经一个月左右的培养和试运行,SV=12%,已达到满负荷进水条件,微生物生长良好,出水稳定。
3.2DO分布情况
表曝机在不同的转速下,池内各点的溶解氧浓度(溶氧仪测)见表2、图2。实际运行表明,当表曝机附近的DO维持在2.0mg/L时,池内以好氧处理为主,同时底部存在缺氧或厌氧区,使好氧、缺氧、厌氧菌并存,协同作用。当表曝机附近的DO维持在1.0
mg/L以下时,则池内好氧区大大减少,除碳、硝化及脱氮都受到很大限制。DO太高,污泥繁殖快,产泥多,不利于操作,也耗电。因此,最好控制转速,使表曝机附近的DO维持在2.0
mg/L左右,实践表明在该条件下的运行情况良好。在稳定运行期间的COD总去除率达95%以上。
3.4设施投资及运行费用
该工程占地面积约1
700m2,总投资为256.37万元,日常运行费用为0.83元/m3(不包括折旧费和回收利用费),节省排污费约20万元/a。
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结论
采用氧化沟、水解工艺处理造纸废水,系统运行稳定,管理操作方便,COD去除率可达95%以上,出水各项指标均达到国家二级标准。实践证明,该项技术可用于处理造纸废水。