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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

时间:2007-01-24 来源: 作者:

概况

桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20td,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr100mgL BOD530mgLSS 70mgLpH69

1 废水水质情况

项目

COD crmg/L)

BOD5mg/L)

SSmg/L)

洗米废水

11001500

400600

150200

2  工程特点和设计方案

2.1  工程特点
  该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。
    2.2 
设计方案
  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:

3  工艺设计

3.1  工艺设计
  工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期48小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q20m3d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBKA)。

3.2  主要构筑物和工艺设备

  主要构筑物见表2,主要工艺设备见表3

主要构筑物及设备一览表

序号

名称

型号、主要尺寸

备注

1

沉淀池

钢砼4×1.5×2m

HRT=2h

2

水解酸化池

钢砼4×5×2m

HRT=2d

3

SBR反应池

钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m

运行周期12h,其中进水2h,曝气48h,沉淀2h,排水1h

4

鼓风机房

 

利用原车间

 

主要工艺设备一览表

序号

名称

规格

数量

备注

1

污水泵

50WQ15151.5

2

 

2

曝气头

ZBKA可变微孔曝气器

50

 

3

罗茨风机

TSB50

2

Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW

4

止回阀

H44T

2

 

5

球阀

DN150

7

 

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