Keywords:SMSBR;
coke wastewater; nitrification; NO2-accumulation; short-cut
denitrification
焦化废水含氮量高且含有大量有毒和难降解物质,若采用传统生物处理工艺不但流程较长,处理效果也较难达到要求,而膜生物反应器通过膜分离强化了生物处理效果,克服了传统工艺的弊端[1]。[HJ]由于膜的截留作用使微生物不会随出水流失,同时大分子难降解物质和微生物的代谢产物也被保留在反应器内,其中有些物质可能对微生物的生理活动产生一定影响,使得膜生物反应器在去除氨氮的过程中具有不同于普通活性污泥法的特点。
1 试验材料和方法
1.1 装置及材料
膜生物反应器装置如图1所示。反应器容积为
1.2
运行条件
生物反应器的运行分为两阶段:第一阶段(
出水由蠕动泵经膜排出,蠕动泵每抽吸10min则间歇5min,通过膜组件下部曝气产生的水流剪切作用同时辅以膜组件的垂直运动来控制由于膜污染引起的通量衰减。试验期间基本没有排泥,污泥增长缓慢,经核算泥龄为600d。
1.3
原水水质
原水为上海焦化厂初沉池出水,其氨氮含量为61.5~270mg/L。
1.4 分析方法
COD:快速法;氨氮:滴定法;NO3-N:紫外分光光度法;NO2-N:α萘胺光度法。
2 结果与分析
2.1
污泥培养及反应器启动
2.2 系统的硝化效果
运行初期在保证一定温度、pH值、DO的条件下,进水氨氮<240mg/L时的出水氨氮均为5mg/L以下,达到了很好的氨氮去除效果。春季硝化启动后系统进、出水氨氮的变化见图2,相应的污泥负荷与污泥浓度的变化见图3。
由于采用了膜生物反应器,系统的硝化具有以下几方面的特点:
①
强化了对氨氮的去除
运行初期微生物代谢产物的积累比较少,微生物的活性尚未受到影响,此时系统具有较高的处理效率,以氨氮去除计算的容积负荷最高可达
采用膜生物反应器可以取得很好的氨氮去除效果的原因在于:在反应器内保持了较高的污泥浓度,降低了F/M值,减弱了异养菌对DO的竞争,有利于硝化反应的进行;反应器内微生物絮体较活性污泥法的细碎,污泥呈分散生长,有利于氧的传质;膜的截留作用使微生物不会随出水流失,硝化菌得以在反应器内富集成为优势菌种,使氨氮的转化更为彻底。
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