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实际运行效果及分析
本工程经2个月的调试后正式投入运行,系统正常运行半个月后,委托当地环保部门取样监测,结果如下:进水CODcr为
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设计特点分析
7.1工艺流程选用得当,各构筑物功能明确
由于受场地限制,工艺流程不宜太长,因而选用SBR反应池作为核心构筑物,车间污水中矿物油由隔油池去除;粗格栅、格栅除污机、初沉池能够去除大部分的悬浮物,厌氧调节池兼有调节水质水量和水解酸化的作用,能降解部分有机物。
7.2采用先进技术,降低工程造价
7.2.1
采用水下罗茨鼓风机,省去了鼓风机房,因而降低了工程造价,并具有噪音小的特点。
7.2.2
SBR反应池采用利浦制罐技术加工。该技术是德国发明家萨瓦.利浦先生的专利技术,它应用金属塑性加工中的加工硬化原理和薄壳结构原理,通过专用技术和设备将2~4mm厚的镀锌钢板(或不锈钢复合板),按“螺旋、双折边、咬合”工艺建造成利浦罐(池)。罐基础底板为钢筋混凝土结构。与传统钢混结构相比,该技术具有施工周期短、池体重量轻、防水性能好、造价相对较低、占地少等优点。
7.3
竖向布置合理,厂区环境优美
将气味较大的两座构筑物--初沉池与厌氧调节池采用全地下式结构,上铺草皮,种植树木,大大降低了原污水的气味。整个厂区空气清新,环境优美,令人心旷神怡。
7.4
自动化程度高,劳动强度低
污水处理站水处理部分全部由PLC控制运行,因而大大降低了工人劳动强度。同时,鼓风机采用变频调速技术,由PLC根据SBR反应池中溶解氧浓度控制鼓风机的转速,进而调节风量,具有显著的节能效果。