云南省城市污水处理厂建设情况简介

时间:2007-03-19 来源: 作者:

四、已投产的几座污水厂进、出水水质及分析:

ICEAS工艺:

指标(mg/l

 

昆明三污厂

昆明四污厂

通海厂

江川厂

CODCr

进水

150200

310

437.6

185.9

出水

<25

12

7

16.2

BOD5

进水

70130

164

124

74.1

出水

510

3.9

1.76

4.47

SS

进水

100300

227

310

86

出水

1015

4

5

11

TN

进水

2530

26.4

30.3

23.4

出水

12左右

11.3

6.02

10.58

TP

进水

35

6

3

2.74

出水

<1

0.36

0.48

0.67

氧化沟工艺:

  

指标(mg/l

 

昆明一污厂

昆明二污厂

CODCr

进水

150200

170200

出水

1424

<20

BOD5

进水

3362

85

出水

5.27.7

<10

SS

进水

52180

250

出水

6.412.1

<10

TN

进水

19.227.1

40

出水

7.814.8

15

TP

进水

26

3~4

出水

0.31.0

0.6

分析:

两种工艺出水水质CODBOD5SS指标均能符合设计要求,TP一般为0.51.0mg/l,很多情况下能达标,但TN除通海厂外,一般均>7mg/l

两类工艺虽然运行方式和构筑物形式不同,但本质上都是延时曝气好氧活性污泥法,并都按A2/O方式运行,所以处理效果和存在缺陷均类似,无太大差别。

SBRICEAS工艺四个厂出水水质的比较来看,通海厂效果最好,各项指标均优于设计要求。而同地区、同规模的江川厂则次之。同地区的昆明四污厂又比三污厂效果好。当然,在设备、管理等方面各厂均有差别,但可以从进水水质及规模方面找到效果差异的主要原因:

•三污厂规模大(1416个大型反应池),各池进水量难以分配均匀,单池尺寸大,流态也难均一;进水BOD5低,反硝化碳源不足,脱氮效果差;剩余污泥浓缩脱水的上清液含磷高,返回处理加重了除磷负荷,使出水TP偏高。

通海厂在排水管网建设上基本实施了雨污分流,进水中碳源与碱度较充分;规模小,水量分布均匀,控制也较容易,这些是效果好的主要原因。

昆明一、二污水厂出水TN远未达到要求,进水BOD5浓度过低(昆明一、二、三污水厂均从河流取水,专用截污管正在建设),碳源和碱度不足是主要原因。

五、对处理工艺选择的几点看法:

应注意地区差别,因地制宜,做到“建得起、养得起”。按地区差别,我认为应分为三个层次,即大中城市与沿海发达城市;小城市(一般县级及不发达地区的地级市);农村乡镇及边远地区县城。对于小城市级,应特别强调投资省,运行费用低和管理简便,而占地大小则不是主要矛盾。

恰如其分的确定排放标准和设计要求,不宜盲目攀高,应着重满足近期需要,但考虑远期改扩建,提高出水水质的可能。

实事求是地确定污水厂进水水质。据云南省经验,各地城市污水水质浓度普遍偏低,BOD5一般在100mg/l左右,雨季更低至60mg/l以下。这是因为目前人口较密集的老城区普遍为合流制排水,许多县城雨水、污水、农灌水和出流的地下水混排。而新市区虽然为分流制排水,但一方面系统正在建设,尚未联成统一的网,另一方面人口及排水量的增加尚需时日。很多设计均按规范推荐或估计,采用较高的进水浓度设计计算(一般BOD5120180mg/l),结果造成“大马拉小车”现象,甚至无法培菌,活性污泥迟迟无法繁殖。

好氧活性污泥法中的氧化沟和SBR工艺,只是运行方式(连续式与间歇式)与池型不同,其本质上净化污水的原理相同,只要设备选择合理,效率高,在相同的进、出水水质条件下,其耗电量与运行费用很接近。这是因为污水厂主要耗电是曝气设备,而曝气量是由进出水水质计算确定的。例如,昆明四个厂,两种工艺,其经营成本均为0.35/m3左右。要降低处理成本,必须采用或兼用生物膜法(包括接触氧化、曝气生物滤池、生物转盘等)、厌氧法、物化法及筛选高效菌种等方法。

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