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工业园区高浓度化工废水处理工程实例

时间:2019-06-14 10:59:18 来源:给水排水 作者:王知远 朱成雨等

2.3.3 污泥处理系统

(1)污泥浓缩池(化学污泥池、生化污泥池)。半地下式钢筋混凝土防腐结构,尺寸:3m×3m×2.5m(其中超高0.5m),两座,有效容积36m3。配置污泥泵3台(JYWQ10-7-0.75S,Q=10m3/h,H=7 m,N =0.75kW,2用1备),回流泵1 台(WQG7-7-0.55,Q=7m3/h,H=7m,N=0.55kW)。

(2)污泥调节池。半地下式钢筋混凝土防腐结构,尺寸:5m×2m×2.5m(其中超高0.5m),有效容积20m3。配置空气搅拌装置1套,板框压滤机1台,螺杆泵2台(G25-1,N=1.5kW,Q=2m3/h,H=60m,1用1备)。

2.3.4 附属构筑物

附属构筑物包括加药间、鼓风机房、配电室及控制室。

3 调试运行情况

该工程于2016年4月底竣工,调试期约3个月,各工艺单元运行状况良好,出水水质优于园区接管标准,具体水质如表2所示。

 

4 工程经济分析

本项工程总投资463.36万元,其中土建费用共48.09万元,设备安装工程费用共计398.14万元,间接费用65.22万元。投入运行后,总运行费用为46.3元/m3废水,其中电费为27.6元/m3废水,电费按0.8元/(kWh)计算,药剂费用3.0元/m3废水,设备及设施维护费用4.6元/m3废水,人工费用11.1元/m3。

5 结论

(1)选用溶气气浮+铁炭微电解+Fenton氧化+混凝沉淀+三效蒸发的预处理工艺,达到了初步降低废水中COD、盐度,同时达到提升废水的可生化性的目的。两级厌氧EGSB反应器可有效地降低氨氮负荷,减少脱氨对外部碳源得需求。A/O工艺实现了可生化的COD及氨氮的全部降解。ClO2接触氧化工艺进一步氧化取出水中难降解的有机物,同时去除水体色度。

(2)选用溶气气浮+铁炭微电解+Fenton氧化+混凝沉淀+三效蒸发的预处理工艺,结合两级厌氧+A/O的主体处理工艺及ClO2接触氧化的深度处理工艺处理高浓度的化工废水是可行的。经处理后的各项指标均低于所在园区的接管标准。该工艺流程具有处理效果较好,抗冲击负荷能力强,运行稳定且维护方便等特点。

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